woguoshishijieshangzhuyaojichunchukouguo,dangaixingyedaduoshuchangjiadeshengchangongyiquehaihenluohou。congxianzhuanglaikan,keyishuosanshijinianyiguanzhi,jibenshangweiyoushizhixingde改進。其消耗高、效益低的突出問題已明顯不適應肌醇行業發展的要求。而且也已嚴重危及到該行業大部分廠家的生存。自上世紀90年代以來,一個十分明顯的事實是,當肌醇市場行情(售價)好(hao)的(de)時(shi)候(hou),肌(ji)醇(chun)廠(chang)家(jia)都(dou)可(ke)正(zheng)常(chang)運(yun)營(ying)並(bing)盈(ying)利(li)。一(yi)旦(dan)行(xing)情(qing)下(xia)滑(hua),眾(zhong)多(duo)廠(chang)家(jia)隨(sui)即(ji)虧(kui)損(sun)並(bing)陷(xian)入(ru)困(kun)境(jing)。此(ci)間(jian),停(ting)產(chan)關(guan)門(men)者(zhe)比(bi)比(bi)皆(jie)是(shi)。因(yin)此(ci),對(dui)於(yu)現(xian)還(hai)在(zai)運(yun)營(ying)的(de)肌(ji)醇(chun)廠(chang)家(jia)來(lai)說(shuo),實(shi)施(shi)技(ji)術(shu)進(jin)步(bu),對(dui)傳(chuan)統(tong)工(gong)藝(yi)進(jin)行(xing)改(gai)造(zao)和(he)升(sheng)級(ji)換(huan)代(dai),從(cong)而(er)降(jiang)低(di)成(cheng)本(ben)、提高效益,應是迫在眉睫的首選之舉。
一.現行肌醇生產工藝存在的問題
現行肌醇生產工藝,一般是以玉米澱粉生產中排出的玉米浸泡水,用石灰乳中和沉澱製得的粗菲汀(幹品或濕品),經打漿、加壓水解、中和過濾,脫色、真空濃縮,結晶製得肌醇粗品,將肌醇粗品溶解、淨化、再結晶,製得肌醇精品。
多年的生產實踐證明,這一工藝,突出存在著原料利用率低、能源消耗高這兩個難以破解的問題。此外,還有副產品不能有效利用以及環境汙染的問題。
1.原料利用率低
yuanliaoliyonglv,shizhishijizhidedejichunyuyuanliaozhongjichunlilunhanliangzhibi。duiyufeitingyuanliao,womenyibanshiyiyoujilinhanlianglaihengliangqizhiliangdegaodi。feitingzhong,youjilindefenziliangwei426,肌醇的分子量為180,二者之比為2.37。由此,我們可以用有機磷的含量來推算出菲汀中的肌醇含量,即,將有機磷含量除以2.37,就得到菲汀原料的肌醇理論含量。如,現一般的粗菲汀(無水物)的有機磷含量基本為25%左右,含水率約為18%(冬天偏高,夏天則偏低一些)。將其折算為含水菲汀,即為:
25%÷1/(1-18%)×100/100=20.5%
就是說,上述菲汀,按含水物計算,其有機磷含量為20.5%。將此含量除上2.36,就可得出其肌醇的理論含量:20.5%÷2.36=8.69%
由此,我們就可以計算出,用這種原料,每生產一噸肌醇,理論上需要多少噸原料. 1000÷8.69%=11.51 (噸)
而據筆者了解,現大部分企業,每生產一噸肌醇要耗用原料23噸左右,原料利用率隻有50%。
當然,原料利用率不可能達到100%,但應當看到,日本的肌醇生產企業,原料利用率均在85%以上,高者可超過90%。相比之下,差距實在太大。若國內的肌醇企業的原料利用率能達到80%,則每噸肌醇產品的原料消耗即可下降到14噸左右,從而可減少原料消耗8—9噸。
那麼,造成這一巨大差距的原因在哪裏呢?
(1)菲汀原料的純度不高,水解率低。
(2)工藝過程中產品損失率過高
(3)能源消耗過高
二.升級工藝技術思路
找到了問題的關鍵所在,技改的目標和思路就十分清晰了。即以原料精製為突破口,提高水解率,降低原料、能源消耗;改進精製工藝,降低產品工藝損失;結合三廢治理,回收有價值的副產品。
1. 用精製菲汀作生產原料,用粗菲汀精製後再投料生產肌醇
2. 改革水解工藝,提高原料水解率,降低水解能耗
3.改革中和、過濾工藝,降低過濾損失
4.采用離子交換樹脂對水解過濾液進行精製
三.技改的預期效果
上述技改方案全麵實施並正常運轉後,生產成本將大幅度下降。
(1)原料水解率可提高到90-95%,產品總損失率可下降至10%以下。由此,原料利用率可提高到80-85%。若折算成原料消耗,則每噸肌醇隻需粗菲汀(有機磷含量25%)14噸左右,比原工藝下降約9噸。按現行價1700元/噸計,可減少原料成本1.53萬元。
(2)噸產品能源(煤、電)消耗可下降40%,約減少成本0.6萬元。
(3)噸產品輔助材料成本下降:不用甲醇,節約成本0.24萬元;不用活性炭,節約成本0.3萬元;減少乙醇用量,節約成本0.15萬元。
以上合計,成本可下降2.82萬元。
但采用技改後的新工藝,也要新增加以下幾項成本:
(1)原料精製成本,每噸肌醇約為0.6萬元(若在菲汀廠直接生產精製菲汀,此項約為0.3萬元)。
(2)水解催化劑成本,每噸肌醇約為0.3萬元。
(3)離子交換樹脂再生成本,每噸肌醇約為0.3萬元.
(4)廢水處理成本,每噸肌醇約為0.1萬元。
以上合計,新增成本1.3萬元。
將節約和新增成本相抵後,每噸產品的成本實際可下降1.53萬元。若再保守一些,按其八折測算,則每噸產品的成本下降1.2萬元是完全可行的。
此外,將生產過程中產生的副產物加工成相應的商品,同樣可產生可觀的經濟效益。
(1)磷酸氫鈣
新工藝產生的磷酸鹽,是真正意義上的磷酸氫鈣,且含氟量極低,將其烘幹後,即為優質的飼料添加劑。每噸肌醇可副產6噸商品磷酸氫鈣,按每噸2000元計,可增收1.2萬元。扣除烘幹、包裝成本3000元,淨利潤9000元。
(2)飼料蛋白
菲汀精製中回收的蛋白,含蛋白質45%以上。幹燥後即可作為飼料蛋白商品。目前市場價格為每噸2000元左右。按每噸肌醇可副產2.5噸商品飼料蛋白,可增收5000元。扣除幹燥、包裝成本2000元,淨利潤3000元。
兩項合計,每噸肌醇的產生的副產品可增收利潤1.2萬元,保守計,也可達0.8-1.0萬元。

