
加藤NK500E-Ⅲ型汽車起重機
1.變幅角度自動變小
(1)故障現象
我公司1台日本加藤NK-500E-Ⅲ型汽車起重機在吊載重物作業時,隻要吊臂停頓20min,電腦就會顯示吊臂角度變小、作業半徑增加。經觀察,隻要將吊臂起升到80°停頓10h,吊臂角度就減小到40°左右。該故障嚴重影響吊裝施工,存在重大安全隱患。
(2)故障排查
該機變幅液壓係統由變幅泵1、主溢流閥2、增壓器3、溢流閥4、手動換向閥5、平衡閥6、變幅缸7、電磁閥8、壓力表9等組成,如圖1所示。變幅泵1輸出的壓力油輸至手動換向閥5,通過手動換向閥5控製變幅缸7動作。平衡閥6用來保持使變幅缸7動作平穩,並防止變幅缸7在重力作用下自動下降。溢流閥4用來限製變幅液壓係統最高壓力。
經查,變幅液壓係統最高額定壓力為24MPa。空載狀態下將變幅缸活塞杆完全伸出時,儀表顯示變幅係統最高壓力為20MPa,油門增大時,變幅係統最高壓力為22MPa。分析認為,造成變幅缸自動下降的原因可能有以下4種:一是平衡閥存在故障,二是溢流閥溢流壓力過低,三是手動換向閥存在內泄漏,四是變幅缸存在內泄漏。

圖1,變幅液壓係統工作原理
首(shou)先(xian),檢(jian)查(zha)平(ping)衡(heng)閥(fa)。若(ruo)平(ping)衡(heng)閥(fa)有(you)故(gu)障(zhang),會(hui)造(zao)成(cheng)變(bian)幅(fu)缸(gang)回(hui)縮(suo)。在(zai)配(pei)備(bei)安(an)全(quan)保(bao)護(hu)設(she)施(shi)的(de)情(qing)況(kuang)下(xia)將(jiang)吊(diao)臂(bi)停(ting)放(fang)穩(wen)妥(tuo),再(zai)將(jiang)平(ping)衡(heng)閥(fa)的(de)進(jin)油(you)管(guan)拆(chai)下(xia),此(ci)時(shi)變(bian)幅(fu)缸(gang)裏(li)的(de)壓(ya)力(li)油(you)沒(mei)有(you)流(liu)出(chu)來(lai),由(you)此(ci)證(zheng)明(ming)平(ping)衡(heng)閥(fa)良(liang)好(hao)。
其(qi)次(ci),檢(jian)查(zha)溢(yi)流(liu)閥(fa)。在(zai)變(bian)幅(fu)係(xi)統(tong)運(yun)行(xing)過(guo)程(cheng)中(zhong),若(ruo)溢(yi)流(liu)閥(fa)內(nei)泄(xie),會(hui)出(chu)現(xian)泄(xie)油(you)聲(sheng)。經(jing)監(jian)聽(ting),沒(mei)有(you)聽(ting)到(dao)溢(yi)流(liu)閥(fa)泄(xie)油(you)聲(sheng)。經(jing)檢(jian)測(ce),變(bian)幅(fu)液(ye)壓(ya)係(xi)統(tong)溢(yi)流(liu)時(shi)壓(ya)力(li)為(wei)24MPa,由此證明溢流閥良好。
再次,檢查手動換向閥。將手動換向閥閥芯拆下,觀察其外表無拉傷,閥芯與閥孔的配合間隙正常,由此證明手動換向閥良好。
然後,檢查變幅缸。將變幅缸運行到上止點後停機,拆開有杆腔回油管接頭,此時有杆腔有油液流出,由此證明變幅缸存在內泄。
最後,拆檢變幅缸。拆檢變幅缸時,發現缸壁有拉缸痕跡,密封件、活塞磨損嚴重。
(3)修複方法
由於更新變幅缸價格太高,我們決定對原變幅缸進行修複,具體修複方法如下:
首先,磨除缸筒內壁拉痕。用珩磨方法將缸筒內壁拉缸痕跡磨除,磨除拉缸痕跡後測量缸筒內徑比原尺寸增大0.30mm。
其次,加大活塞尺寸。根據珩磨後的缸筒內徑尺寸,用鍍銅方法將活塞外徑加大0.30mm。
再次,選用密封件。缸筒和活塞直徑隻增大了0.30mm,這對密封件影響甚微,為此仍可使用標準密封件。
最後,組裝試機。按照以上修複方法將變幅缸修複後,組裝試機,故障現象消失。
2. 臂杆伸縮時抖動
(1)故障現象
我公司1台NK-500E-III型汽車起重機,施工時吊臂伸縮不穩定,特別是在伸出第3節和第4節吊臂時尤為嚴重。當變幅傾角在50°時,吊臂發生抖動和間斷性點頭等不穩定現象,由此導致作業停止。
(2)故障排查
NK500E-III型汽車起重機吊臂伸縮液壓係統由伸縮缸(1、2、3)、平衡閥(4、5、6)、液壓管卷筒(7、9)、分流閥8、換向閥10、選擇閥11、伸縮泵12、液壓油箱13、溢流閥14等組成,如圖1所示。伸縮泵12是三聯泵之一,用於專門向臂杆伸縮係統供油。伸縮泵12輸出的壓力油通過換向閥10進入分流閥8,再經過平衡閥(4、5、6)進入伸縮缸(1、2、3),驅動伸縮缸完成伸縮動作。

臂杆伸縮液壓係統原理圖
根據吊臂伸縮液壓係統原理,分析造成吊臂伸縮抖動的原因有以下3種:一是伸縮缸密封件磨損嚴重,二是吊臂伸縮箱體變形或潤滑不良,三是伸縮泵磨損嚴重供油不穩定。
首先,檢查伸縮缸密封情況。若伸縮缸密封件磨損嚴重,將造成伸縮缸內泄,導致回收和工作不穩定。我們將吊臂置於與水平麵夾角70°位置,將吊臂全部伸出,再將操作杆停放中位,待發動機熄火10min後,觀察力矩限製器長度指示沒有變化,由此證明伸縮缸無故障。
其qi次ci,檢jian查zha吊diao臂bi伸shen縮suo箱xiang體ti工gong作zuo狀zhuang況kuang。若ruo吊diao臂bi伸shen縮suo箱xiang體ti變bian形xing或huo潤run滑hua不bu良liang,將jiang造zao成cheng其qi伸shen縮suo不bu穩wen定ding。現xian場chang檢jian查zha該gai機ji吊diao臂bi伸shen縮suo出chu現xian抖dou動dong時shi,未wei發fa出chu異yi常chang響xiang聲sheng。吊diao臂bi全quan部bu伸shen出chu後hou,在zai第di4節吊臂兩邊未發現劃傷痕跡及嚴重磨損現象。拆下第3節吊臂前方上、下、左、右滑塊檢查,其磨損痕跡正常。此項檢查結果說明伸縮
臂工作正常。
最後,檢查伸縮泵磨損情況。若伸縮泵磨損嚴重、供油不穩定,可直接造成吊臂伸縮不穩定。我們采用替換法,將變幅泵與伸縮泵輸出油路交換後進行試驗。交換後可能產生2種結果:若吊臂伸縮穩定,則證明伸縮泵有問題;若吊臂伸縮仍然不穩定,則證明伸縮泵無問題。將變幅泵與伸縮泵交換後,吊臂伸
縮時抖動現象消失,由此說明伸縮泵存在故障。
(3)解決方法
將伸縮泵解體檢查,發現該泵已嚴重磨損(泵內齒輪與泵殼內壁嚴重拉傷)無法修複。該泵與其他2個液壓泵為組合式三聯泵,不能單獨更換伸縮泵,因此隻能將該三聯泵更新。將三聯泵更新後試機,該起重機吊臂伸縮恢複正常。
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